為持續深化降本創效戰略,推動精益生產理念向各生產環節深度滲透,富邦銅業硫酸廠聚焦設備運行核心瓶頸,以“破解轉化器超溫難題、釋放產能潛力”為核心目標,組建專項攻關小組開展轉化器改造攻堅行動。目前改造工作已在檢修期間啟動,改造方案及預期成效將作為示范案例推廣,為各單位解決生產實際問題、提升設備運行效率提供參考,進一步激發全員創新創效活力。
案例背景:擴產后遇瓶頸,超溫制約產能釋放

2024年,富邦銅業硫酸廠完成節能減排擴產工作,在原有設備基礎上新增預轉化預吸收系統,為提升硫酸產能奠定基礎。然而,隨著生產進程推進,轉化器運行逐漸暴露出關鍵問題:轉化器一層觸媒床層有明確的設計反應溫度標準,但實際運行中該床層最高溫度持續超出標準,超溫現象反復出現。
與此同時,為匹配粗銅生產計劃,現有制酸系統對運行穩定性的需求進一步提升。轉化器超溫問題不僅影響設備安全運行,更成為制約硫酸產能充分釋放的“卡脖子”障礙,亟待系統性解決。
對標(問題)分析:精準定位癥結,直指“雙重浪費”痛點

針對轉化器超溫問題,硫酸廠轉化吸收工段聯合班子成員迅速成立項目攻關小組,通過全程跟蹤制酸系統運行數據、細致分析設備工況,最終精準定位兩大核心癥結:一方面,生產負荷波動時,側吹下礦量維持在較高水平,尤其在吹煉爐吹“白鈹”工況下,SO?濃度出現失控情況,直接導致主轉化器一層與預轉化器一層同步超溫。另一方面,超溫后的臨時控溫方式存在明顯弊端,雖能暫時壓制溫度,卻會直接降低系統生產能力,導致產酸效率下降,造成能源消耗與產能損失的“雙重浪費”。
改造措施:精益化破題,以“熱量疏導”替代“單純降溫”

攻關小組以“精益化解決問題”為核心思路,創新將制酸系統運行邏輯類比為“人體脾胃調節”,圍繞“保溫度、穩壓力、控流量”三大關鍵目標,制定并推進改造方案:
首先,明確改造核心方向——摒棄“單一控制轉化器一層出口溫度”的傳統思路,轉向“平衡各層溫度分配”的系統性方案,通過疏導多余熱量從根源解決超溫問題,而非簡單“降溫”。
其次,確定技術實施路徑——攻關小組先外出考察行業內同類案例,再咨詢專業設計人員獲取技術支撐,同時組織主控室人員開展多輪研討,最終確定“新增副線管道”的技術方案,實現全系統熱量的合理分配。
最后,細化落地實施細節——改造施工于檢修期間同步推進,同時提前制定后續運行調節機制:改造完成后,將通過精準控制稀釋風機進風量,把氧氣與二氧化硫的比值穩定在合理區間,減小煙氣在轉化器一層的反應時長,從運行端杜絕能源與產能的“雙重浪費”。
實施效果:三重成效可期,為產能提升“保駕護航”

此次轉化器改造完成后,預計將實現三大核心成效:
一是運行參數更穩定。可將進入制酸系統的總氣量精準控制在合理范圍,有效干預并提前化解轉化器一層超溫風險,確保轉化器各層反應溫度完全符合設計標準,保障設備安全運行。
二是抗波動能力顯著提升。面對吹煉爐吹“白鈹”等易導致SO?濃度失控的工況,可通過開啟三氧化硫副線閥降低床層阻力,縮短氣體停留時間,將反應過程后移至二、三層床層,避免系統運行受沖擊,保障制酸流程穩定。
三是產能潛力充分釋放。大幅減少通過補充冷空氣控溫的“無用功”時間,顯著提升制酸系統運行效率,為匹配粗銅生產計劃的硫酸產能需求提供堅實保障,助力降本創效目標落地。